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廣東工業(yè)大學“織創(chuàng)未來”三下鄉(xiāng)實踐隊賦能紡織產(chǎn)業(yè)智能化升級

  2025年7月13日至19日,廣東工業(yè)大學“織創(chuàng)未來”實踐隊在廣州白云區(qū)開展了以“科技賦能鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)”為核心的暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動。團隊依托自主研發(fā)的第二代大圓織機AI疵布檢測裝置,深入紡織車間,通過技術調(diào)試、問題解決與現(xiàn)場培訓,幫助企業(yè)突破人工質檢效率低、質量波動大的瓶頸,探索紡織產(chǎn)業(yè)智能化轉型新路徑。
  在白云區(qū)一家典型的中小型紡織廠,夏日的高溫讓車間充滿了熱浪和棉絮的味道。廣東工業(yè)大學自動化學院的“織創(chuàng)未來”實踐隊成員正忙碌在機器旁,調(diào)試著最新研發(fā)的AI疵布檢測裝置。作為暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐的一部分,他們不僅帶來了前沿設備,更把實驗室里的成果與車間的實際需求結合起來,讓科技真正落地。
  該工廠共有36臺大圓織機,長期以來依賴人工質檢,導致生產(chǎn)效率低、質量不穩(wěn)定。4名驗布工需在50℃的車間內(nèi)巡檢,每臺織機的日產(chǎn)量約6千米,但人工質檢僅能抽檢10%。
  實踐隊在安裝設備的第一天就遇到挑戰(zhàn):車間光線不足,工業(yè)相機在低光條件下成像效果下降,影響瑕疵識別準確率。隊員們立即動手設計補光方案——加裝可調(diào)色溫的LED環(huán)形補光燈,并利用遮光罩減少布面反光。第二天,設備長時間運行時,再加上燈板功率過高,導致設備內(nèi)部溫度升高,影響核心板正常運行,實踐隊又用3D打印材料制作導風罩并加裝微型散熱風扇,將運行溫度降低到穩(wěn)定范圍。

圖為疵布檢測設備在大圓機上的裝配圖 李仲勤攝
  除了硬件優(yōu)化,隊員們還根據(jù)不同布料紋理調(diào)整了算法參數(shù),提高了系統(tǒng)對復雜紋理面料的識別精度。每天中午,他們會利用工人休息時間,在車間臨時搭建的“微課堂”上,手把手教員工如何在平板界面上查看檢測結果、確認瑕疵位置,并演示如何通過數(shù)據(jù)報表發(fā)現(xiàn)潛在生產(chǎn)問題。經(jīng)過6天的持續(xù)調(diào)試與培訓,AI系統(tǒng)的漏檢率從人工質檢的7%降至0.9%,停機次數(shù)減少了83%,工人勞動強度下降了70%。

圖為實踐隊員在微調(diào)設備位置 李仲勤攝

圖為實踐隊員與工廠工人在討論疵布種類 李仲勤攝
  AI檢測設備的引入,還讓企業(yè)第一次擁有了實時的數(shù)據(jù)化管理能力。檢測數(shù)據(jù)接入工廠MES系統(tǒng)后,生成了“疵點熱力圖”和“班組質量PK榜”,為生產(chǎn)調(diào)度提供了科學依據(jù)。例如,設備監(jiān)測到3號機在上午11時至13時油污集中,管理人員及時排查出加油工操作不當?shù)脑,糾正后油污瑕疵減少了60%。
  盡管智能化轉型初見成效,但調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)中小企業(yè)仍面臨高投入、設備適配難、人才不足等挑戰(zhàn)。實踐隊建議推廣“以租代買”模式、建設“智能檢測共享中心”,并與職業(yè)院校合作培訓“智能驗布員”,確保技術能被長期使用。此次“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動,不僅幫助企業(yè)提升了生產(chǎn)效率,也讓學生們在一線積累了寶貴的實踐經(jīng)驗。帶隊老師吳老師表示:“我們希望把科研成果帶到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企業(yè)中,讓科技真正服務產(chǎn)業(yè),這也是‘三下鄉(xiāng)’活動的意義所在。”
    來源:廣東工業(yè)大學 自動化學院“織創(chuàng)未來”社會實踐隊
    發(fā)布時間:2025-08-14    閱讀:
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